一、項目背景:運行難題催生改造需求
珠?;涗?018年投建的4套7500Nm³/h(80%純度)VPSA制氧裝置,運行不足5年開始出現吸附塔氣囊頻繁損壞、氧氣產量下降超30%、電耗上升20%-30%等一系列問題,且故障原因一直未能查明。
2025年1月,珠?;涗摻浂喾娇疾旌筮x擇與北大先鋒合作,率先啟動3號、4號機組改造。項目執行中,北大先鋒技術專家深入現場調研,為用戶定制分階段改造方案,在2個月內即完成項目改造,兩套裝置一次性開車成功,性能指標不僅遠超用戶要求,更突破裝置的原設計水平。
圖1:北大先鋒技術團隊在項目現場開展培訓指導
因兩套機組改造收效顯著,2025年4月,雙方進一步簽訂1號、2號機組改造合同。為加快推進整改建設,北大先鋒技術團隊駐場調試設備,通過實時數據監控確保性能達標,最終于2025年6月實現VPSA制氧站全系統升級,為高爐富氧提供穩定的氧氣供應,滿足用戶生產需要。
圖2:珠海粵鋼廠區
二、技術攻堅:精準剖析終得系統性解決方案
北大先鋒技術團隊通過深度分析原制氧裝置運行數據與工藝設計,發現核心問題源于多方面的技術缺陷,各影響因素疊加,從而導致產氧指標不斷下降,能耗上升,成本增加。
首先,吸附塔結構需要整改,原制氧裝置的徑向吸附塔密封裝置存在設計缺陷,通過整改后解決了吸附塔內分子篩的泄漏問題。變壓吸附制氧裝置首要確保吸附劑長效穩定,這是裝置實現超10年服務壽命的工藝基礎。
其次,吸附劑性能指標影響裝置整體表現,舊裝置中的吸附劑出現不同程度的粉化,磨耗率較高。項目改造方案采用高效鋰基吸附劑PU-8,氮氧分離系數和強度均顯著高于普通吸附劑,結合獨特的氣流分布技術,可延長吸附劑使用壽命,減少床層阻力,從而提升單位時間內的產氧量,制氧裝置改造后實際產量提升超10%,電耗降幅比預期超20%達成。
再次,關鍵配套設備影響裝置運行的可靠性,舊裝置的閥門出現選型錯誤、材質缺陷、部件磨損變形等問題。依據變壓吸附制氧工況,閥門平均每30秒高頻切換1次,須在提升耐用性方面狠下功夫,配套升級。項目整改中,北大先鋒將問題閥門全面改造和更換,配備了適應變壓吸附工況的專用閥門。
最后,智能控制系統設計不合理影響性能調優。開發精簡高效、功能完善且適用性強的PLC控制程序,是確保VPSA制氧裝置實現安全穩定、長期可靠運行的重要技術保障。北大先鋒依據裝置參數開發優化程控邏輯,可快速實現裝置自適應調節與能效最優化,確保制氧裝置始終處于低能耗的穩定運行水平。
三、項目啟示:技術實力鑄就核心競爭力
珠?;涗?套制氧機組的成功投產,不僅解決了高爐用氧問題,更成為北大先鋒在鋼鐵行業打造的又一標桿項目。作為變壓吸附制氧技術的領軍企業,北大先鋒深知工藝細節對裝置性能的決定性作用:吸附塔結構的優化設計、分子篩填裝的精準控制、閥門選型的工況適配性——這些關鍵技術細節直接影響裝置的能效與使用壽命。
依托北京大學的科研優勢,公司持續深化基礎研究,充分發揮“設計-制造-運維”全鏈條技術整合能力,并與鋼鐵、化工行業龍頭企業合作開展綠色氣體技術攻關,致力于將每個工程項目都打造為行業典范,推動變壓吸附行業高質量發展。
責任編輯: 江曉蓓