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創歷史最好水平!天然氣分公司生產二氧化碳超19萬噸!

2024-08-29 08:31:28 大慶網   作者: 吳鐵軍  
8月27日,在天然氣分公司紅壓凈化裝置12米高的平臺上,崗位員工正在調節胺液空冷器溫度,配合主控室控制胺液循環量,有效提升裝置二氧化碳回收率。
 
年初以來,天然氣分公司知難不畏難,開足馬力忙生產,截至目前,已生產二氧化碳19萬余噸,相比去年總產量超了13%,創歷史最好水平,年底有望突破30萬噸。
 
數據亮眼,吹響上產“沖鋒號”
 
該分公司副總工程師孫勝勇說:“此前,分公司二氧化碳年產量最高20萬噸,‘超30萬噸’是個嶄新目標,超50%的增量對于我們來說有著很大考驗。今年,我們將裝置的核心目標由天然氣凈化轉變為二氧化碳生產,積極探索最大產能上限,將生產任務分解到每套裝置、每一天,日跟蹤、周匯報、月分析,有針對性地開展裝置優化工作,推動解決影響制約生產的瓶頸問題,‘斤兩必爭’,全力提高產量。”
 
作為油田CCUS產業鏈建設的主力軍,該分公司像抓油氣業務一樣抓新能源業務,統籌部署,細化措施,全力提高二氧化碳捕集、液化能力,為油田注入驅油、非常規油氣勘探開發備足“原料”。
 
他們“建立健全三級溝通機制”“開展脫碳裝置規律考核”“推行安全隱患‘吹哨人’獎勵機制”,從上下游溝通協調、到生產運行、再到安全管理,一項項措施、經驗方法在分公司落實落地。
 
該分公司設備技術部副主任張希彬介紹:“今年,徐深9凈化裝置負荷率持續保持在99%以上,紅壓凈化裝置外供氣含碳量低至0.2%,乙烯二氧化碳液化裝置液化率提高2%,分公司二氧化碳產量僅半年就超出了去年總量。一個個亮眼的數據,為油田注入任務完成打了針‘強心劑’。”
 
智能創新,打造上產新優勢
 
8月23日1時32分,徐深天然氣9凈化廠主控室內電腦顯示“吸收塔填料層壓差升高至6KPa”,屏幕上消泡劑自動加注閥閃爍啟動,20秒后自動關閉顯示由“綠色”變為“紅色”,但壓差下降不明顯,5分鐘后自動重復此項操作,壓差恢復到正常值。
 
副操作李英文說:“再生塔發泡是我們脫碳裝置最為常見的故障,以往都需要到現場操作,開閥、加注、關閥……一次操作下來得20多分鐘,多的時候一天要進行七八次。現在好了,裝置實現了智能化自動處理,不僅降低了勞動強度,處理上也更迅速、更精準!”
 
智能化升級是穩產上產的必由之路。為最大限度提高產量效益、保障注入,分公司創新實踐,將長輸管道智能化建設經驗植入脫碳生產裝置,集分公司合力,歷時1年,成功打造了徐深9天然氣凈化廠智能化1.0版本,實現了凈化裝置智能化從“0”到“1”的突破,為高效生產注入了新活力。
 
油氣加工十大隊大隊長劉博介紹:“目前,徐深9天然氣凈化廠原料氣調配、胺液流量調控等6項核心功能均實現智能控制,員工操作頻次減少90%,裝置運行可靠性、運行精度提升10%。今年,已捕集二氧化碳11.4萬噸,超計劃9.38%,同比增長28.69%,減少的二氧化碳排放相當于90余萬棵樹種20年的碳匯量。”
 
精細管理,“老裝置”煥發新活力
 
分公司乙烯二氧化碳液化裝置主要回收大慶石化公司二氧化碳尾氣,受上游供氣和下游需求影響,生產運行存在很大的不確定性。為此,乙烯二氧化碳液化班經常調整生產,從協調上游氣量供給,到設備啟運、裝置參數調整,再到統籌拉運,時刻確保下游氣量需求。
 
油氣加工二大隊副大隊長顧寶龍介紹,由于該裝置回收二氧化碳尾氣經過液化后用于油田注入,建設初期定位為短期運行,91%的設備均為利舊。因此,分公司與大隊定期對裝置大排查,逐步解決了氨壓機遠傳儀表跳變、二氧化碳管線凍脹等問題,解決了老設備的“頑疾”,確保了裝置安全平穩運行。今年,裝置運行質效不斷提升,目前已累計液化二氧化碳6萬余噸,月均產量超去年總量。
 
秋季到來,又到了二氧化碳攻堅上產的關鍵期。目前,天然氣分公司各系統同向發力,向著“年生產二氧化碳超30萬噸”的新目標全力沖刺。 



責任編輯: 江曉蓓

標簽:天然氣分公司